中铸大学

标题: 请大家看看这个该怎么办? [打印本页]

作者: zy1025    时间: 2016-12-22 20:27
标题: 请大家看看这个该怎么办?
产品如图,弯管要通,一头有槽,装防水圈的,已开了一套类似的,试模拉断产品,已更改模具结构,还未试模,现在又来一个,该如何去设计?



作者: 深山老林    时间: 2016-12-22 22:45
看着简单,实际不好搞,

作者: zy1025    时间: 2016-12-22 23:12
是啊,有何高见

作者: 朱建清    时间: 2016-12-23 00:01
全包那肯定是拉断产品,不拉断也会把3个小口处拉变形。经验还是重要啊,改模后3个小孔还是应该抽芯,要不然沙孔严重。

作者: 1057936749    时间: 2016-12-23 07:57
很简单一个方法,在模芯上开渣包固定住产品,保证抽心时不变型

作者: 1057936749    时间: 2016-12-23 07:59
看着好像很难,其实不用花一分钱就能克服问题,我解决过类似问题

作者: zy1025    时间: 2016-12-23 10:06
1057936749 发表于 2016-12-23 07:59
看着好像很难,其实不用花一分钱就能克服问题,我解决过类似问题

这个方法试过,固定不住

作者: 1057936749    时间: 2016-12-23 10:54
加多固定渣包,加大脱模斜度,背面加加强筋,,没加强筋也不对,产品设计时也有问题

作者: 1057936749    时间: 2016-12-23 10:55
这几点做好了决定是可以的

作者: 1819552541    时间: 2016-12-23 12:43
管部两侧做大渣包,顶针加倒勾,如果还拉变形或是断就要做抽芯。其实最好就是直接做抽芯,氮化过的。

作者: 朱建清    时间: 2016-12-23 18:53
一定要留一部分产品在后模仁上,靠渣包是不够的。

作者: wangbing6652    时间: 2016-12-23 19:26
做油缸抽芯可以的

作者: zy1025    时间: 2016-12-23 20:07
朱建清 发表于 2016-12-23 18:53
一定要留一部分产品在后模仁上,靠渣包是不够的。

是的,后来我还改过在行位上多加一块板,加弹簧,开模具先抽中间那个芯子,但是一打高压就卡死了,后来不得不重新改模,产品设计也是有些问题。





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