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压铸 发表于 2016-12-24 17:10
螺纹孔底孔是预铸出来的吧,如果是的话,应该是气孔+缩孔,以气孔为主。芯子抛一下,喷涂时补吹气吹干可能 ...
小当家 发表于 2016-12-24 18:37
主要是缩孔
RDJ-张东进 发表于 2016-12-24 18:54
预铸销有内冷吗
caozhaoyang1983 发表于 2016-12-24 19:29
孔抽深点,加强冷却喷涂,有气孔的话加排气。
呵呵 发表于 2016-12-24 19:35
借一句你们自己最长说的话!上全图!
布勒 发表于 2016-12-24 19:46
个人感觉应该是工艺问题,用模温机吗?模温机设置多少度?铝液温度多少?
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赵学勇 发表于 2016-12-24 19:47
热缩孔,射出低速再慢一些,高速稍微快一些
赵学勇 发表于 2016-12-24 21:06
没错,试试吧,我们公司全部是圆形,他这个工件,我们有好几个机型,曾经也出现过这种情况,都解决OK了
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布勒 发表于 2016-12-24 21:04
个人觉得应该有模温好些,至少喷涂不会让模具变的太冷,铝液也应该升高些,至少685左右。
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RDJ-张东进 发表于 2016-12-25 05:38
加点冷可以改善!但是看你的切片铸孔也没问题的呀!加工后光孔大都没有规格的。
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Alpha 发表于 2016-12-24 21:52
应该是热收缩,昨晚出现和你这一样的情况,都在铸孔底部大缩孔。
后来把针截断,慢速和高速往缩孔方向位置 ...
建贵甘 发表于 2016-12-24 21:50
这种异常,调机是不能根治的,一有不确定因素,就会复发的,还是狠点,一次解决
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建贵甘 发表于 2016-12-24 21:47
1.抽真空,形成负压;2.只要此位置不烧附,可以升汤温,或者点冷此位置加升汤温同时考增压补缩;3.有空间可 ...
懿予 发表于 2016-12-24 17:23
预铸了的,他就出现在型芯尖部怎么回事
唐明忠 发表于 2016-12-25 21:32
这是热收缩,螺丝孔的那个,如果有好的方法,请记得告诉我一下
压铸 发表于 2016-12-25 17:08
可能型芯上粘铝或有细小的裂纹,容易积聚水分。一般抛一下或补吹一下会有改善。
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专心学压铸 发表于 2016-12-28 17:29
那几个孔位是点冷嘛
小当家 发表于 2016-12-29 11:29
那就做成挤压销,基本问题就能改善!
小当家 发表于 2016-12-29 13:02
之前那家用的很好 合格率很高 要注意挤压销的配合间隙 还有挤压的调整 对于有没有起到挤压效果很重要
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小当家 发表于 2016-12-29 13:23
要看你压铸机挤压的延时效果 压铸机挤压计时以什么做标准 这个至关重要!没用好,是没有起到挤压作用。 ...
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