中铸大学

标题: 模具问题还是机子不够大啊 [打印本页]

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 15:33
标题: 模具问题还是机子不够大啊
指导指导!机子是2000年的400t力劲,产品净重2千克,含渣包料口共计3千克。



作者: NZN    时间: 2017-3-17 15:42
这种状态,充填率达到了多少?料饼厚度现在有多少?

作者: 王增运    时间: 2017-3-17 15:42
浇口好宽

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 15:45
NZN 发表于 2017-3-17 15:42
这种状态,充填率达到了多少?料饼厚度现在有多少?

还有12mm左右

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 15:46
王增运 发表于 2017-3-17 15:42
浇口好宽

是不是模具设计有问题呀

作者: 唐明忠    时间: 2017-3-17 17:06
这个铸造面积,这么大。算出来机台吨位小,而且冲头用90比较好

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 17:08
唐明忠 发表于 2017-3-17 17:06
这个铸造面积,这么大。算出来机台吨位小,而且冲头用90比较好

机器小了吗

作者: 唐明忠    时间: 2017-3-17 17:32
我算了机器小了,冲头用90的,横浇道加大面积,流量增加。这种大平板好做的

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 17:40
唐明忠 发表于 2017-3-17 17:32
我算了机器小了,冲头用90的,横浇道加大面积,流量增加。这种大平板好做的
...

横浇道现在厚15mm,宽大约20。左右!问题是产品沿边与料口中心大概只有130mm的距离。以前没有做过铝压铸去年才入坑,望老师说的详细一些

作者: zuguo    时间: 2017-3-17 17:40
这个产品而且是80的冲头最好上630或800T。浇道也有问题,又窄又长

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 17:41
zuguo 发表于 2017-3-17 17:40
这个产品而且是80的冲头最好上630或800T。浇道也有问题,又窄又长

没有这么大的机子,最大就400的

作者: zy1025    时间: 2017-3-17 17:56
流道设计的也太随意了,渣包太小,位置也有问题,机台也是小了,强行加压,结果就是飞料

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 19:00
有附近的吗?指导一下

作者: 元兴77    时间: 2017-3-17 19:12
请你与机台确认一下


作者: 观合方    时间: 2017-3-17 19:14
不是这样子的。2000年多机子,我是2⃣️手买来的,又不懂,真的入坑啊

作者: 观合方    时间: 2017-3-17 19:18
元兴77 发表于 2017-3-17 19:12
请你与机台确认一下

谢谢,又看了一次,你设计参数给我,我以为是机台界面

作者: 元兴77    时间: 2017-3-17 19:34
观合方 发表于 2017-3-17 19:18
谢谢,又看了一次,你设计参数给我,我以为是机台界面

我给你的是力劲400T的机台性能

作者: 元兴77    时间: 2017-3-17 19:36
你加我,私聊
作者: 曲新宝    时间: 2017-3-17 20:28
渣包少涂料喷的多机器小

作者: 瞌睡    时间: 2017-3-17 21:09
料头不够大

作者: 元兴77    时间: 2017-3-17 21:17
瞌睡 发表于 2017-3-17 21:09
料头不够大

4佰吨最大只能80

作者: 瞌睡    时间: 2017-3-17 21:23
元兴77 发表于 2017-3-17 21:17
4佰吨最大只能80

缩小内浇口面积,用梳子浇口,主浇道改大,然后流道截面阶段缩小。快速起点拉远不要开增压试试。

作者: 元兴77    时间: 2017-3-17 21:26
瞌睡 发表于 2017-3-17 21:23
缩小内浇口面积,用梳子浇口,主浇道改大,然后流道截面阶段缩小。快速起点拉远不要开增压试试。
...



作者: 瞌睡    时间: 2017-3-17 21:30
分流锥处的流道太小了

作者: RDJ-张东进    时间: 2017-3-17 22:25
看了你的流道我也醉了!进料口太小!排气率不够!

作者: 746630246    时间: 2017-3-18 02:11
如果没有630T在400T压也可以,将行程稍调慢些,手轮二快压力开到7圈半,增压手轮5圈。唝雾时间稍短一些,吹气稍长,如果铸件表面不光滑,或有油苝类可将压射比压阀上调0.5。

作者: 13864197448    时间: 2017-3-18 07:06
浇道与模具都有点问题,设备吨位有点小,浇道设计最好将浇口分开

作者: 观合方    时间: 2017-3-18 07:37
13864197448 发表于 2017-3-18 07:06
浇道与模具都有点问题,设备吨位有点小,浇道设计最好将浇口分开

能画一张示意图吗

作者: 观合方    时间: 2017-3-18 07:54
补一张料口和模具的照片




作者: LkNB13867872860    时间: 2017-3-18 08:44
一踏糊涂

作者: 观合方    时间: 2017-3-18 09:07
LkNB13867872860 发表于 2017-3-18 08:44
一踏糊涂

不好才问啊

作者: 唐明忠    时间: 2017-3-18 11:48
元兴77 发表于 2017-3-17 21:17
4佰吨最大只能80

可以改的,他最大只有400吨,机台限制了,这么大产品。料筒估计都是满的了,改大料筒的可以试试。反正这个设计难做好

作者: 陌上居士    时间: 2017-3-18 16:22
这个设计充填率60%多了,太高了,机台有点小,只能加大料管来试试看,最好换600以上大机台。流道系统设计也需要改善。压铸必须要分流,看成型的区域流动范围,流道要计算流向角。排汽及废料要在充填末端。

作者: 陌上居士    时间: 2017-3-18 16:31
改为90的料头,充填率在50%左右,可以将料头后移,流道增加分流。横流道加大,浇口面积算一下,做个平衡。流道尾部做个冷料包。

作者: 观合方    时间: 2017-3-18 16:55
陌上居士 发表于 2017-3-18 16:31
改为90的料头,充填率在50%左右,可以将料头后移,流道增加分流。横流道加大,浇口面积算一下,做个平衡。 ...

按你的方案和模具工说了,让他改模具

作者: 朱建清    时间: 2017-3-18 17:27
节约惹的祸,料管要往后移。

作者: 观合方    时间: 2017-3-18 18:33
朱建清 发表于 2017-3-18 17:27
节约惹的祸,料管要往后移。

最多还能移个12mm,不知道够了没有

作者: a343522087    时间: 2017-3-18 20:45
梳状流道很好打

作者: 观合方    时间: 2017-3-19 04:39
a343522087 发表于 2017-3-18 20:45
梳状流道很好打

能大概画一个示意图吗

作者: ZYF    时间: 2017-3-19 08:46
进料口需要改进流道,渣包排气太小

作者: pjblcx    时间: 2017-3-19 11:46
这个投影面积800吨的设备小了点吧

作者: ygd123123    时间: 2017-3-19 16:04
:料简加大试一试,有一定的效果。。

作者: 刘森林    时间: 2017-3-20 11:43
模具设计不合理,渣包排气太小。

作者: ygd123123    时间: 2017-3-22 13:29
我们以前也碰到这样问题,后来料筒加大从原来8O改到100,效果可以,想想油泵,机子还是那台机子,油泵筒加大了,抽芯可以抽出了,对比一下,料筒和油泵像兄弟一样?

作者: 温柔成瘾。    时间: 2017-3-30 09:51
料口过宽,进料槽往料筒方向加宽。料包加大。进料是不是过薄。





欢迎光临 中铸大学 (http://bbs.zonzu.cn/)