中铸大学

标题: 目前生产气孔量很多,机台有多段压射,改为普通机压铸,请问模具有啥方案改善? [打印本页]

作者: 13686827486    时间: 2017-7-13 11:41
标题: 目前生产气孔量很多,机台有多段压射,改为普通机压铸,请问模具有啥方案改善?





作者: 13686827486    时间: 2017-7-13 11:44
图中画红色位置气孔较多,不稳定,铝液采用机边炉熔料

作者: dingnianqiang    时间: 2017-7-13 12:07
二快行程没有调到位置

作者: 专业锌铝镁压铸    时间: 2017-7-13 12:28
在气孔对应位加排气阀,可以直接减少气孔的不良率,可以试一下

作者: 专业锌铝镁压铸    时间: 2017-7-13 12:30
产品像桶形,最理想的方式是顶部进料

作者: 13686827486    时间: 2017-7-13 12:30
专业锌铝镁压铸 发表于 2017-7-13 12:28
在气孔对应位加排气阀,可以直接减少气孔的不良率,可以试一下

已经加了排渣包了,有所改善,但不理想,模具没得位置了

作者: 13686827486    时间: 2017-7-13 12:31
专业锌铝镁压铸 发表于 2017-7-13 12:30
产品像桶形,最理想的方式是顶部进料

是从顶部进料的

作者: 13686827486    时间: 2017-7-13 12:32
1号位置进料口加厚20条,2号位置修顺进料,3号位置加宽进料,4号位置修顺进料,找相关专业人事评估修改可行性,这个方案看是否?


作者: 13686827486    时间: 2017-7-13 12:33
这样改看看有效果没?

作者: 专业锌铝镁压铸    时间: 2017-7-13 12:37
拍个模具照片来看看

作者: 专业锌铝镁压铸    时间: 2017-7-13 12:42
作用不大,一定要想办法加排气阀,这样加大进料才有作用,现在是进料没问题,气和渣没有足够空间排出去,才形成现在的问题

作者: 红图金属压铸    时间: 2017-7-13 13:38
高密度要求的大压铸件建议应该采用真空压铸。

作者: 顺德昶盈    时间: 2017-7-13 15:58
高速区间延长20-30mm看看效果。

作者: 刘广富    时间: 2017-7-13 16:03

专业锌铝镁压铸 发表于 2017-7-13 12:30
产品像桶形,最理想的方式是顶部进料

我觉得,这位朋友的意思是用中心浇口。
作者: djh    时间: 2017-7-13 17:44
两侧流道加1毫米宽,进料口角度向上延长

作者: 18523077330    时间: 2017-7-13 20:21
做的时候不找专业的设计,改的时候找专业的改,改不好是不是还说别人技术不行啊。模具真不是开个口进了料就叫模具

作者: 宛在水中央    时间: 2017-7-13 23:38
这个气孔主要以沙眼之类为主,再厉害点都有冷隔疏松了

作者: 宛在水中央    时间: 2017-7-13 23:39
模具有问题,速度上不去,高速打不散,压力传递不好,2次爆发明显

作者: 13686827486    时间: 2017-7-14 22:02
具体也是这样的,上面渣包都是后来加大的,以前更小,

作者: 杨付家    时间: 2017-7-18 20:25
主流道加深流量加大,尾部渣包加大






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