中铸大学

标题: 飘忽不定的气孔 [打印本页]

作者: 欧马李    时间: 2016-11-10 08:47
标题: 飘忽不定的气孔
这个产品加工面气孔时有时无,正常状态可维持三个月,废品率在10%以内,一旦失常,不管怎么调工艺也无济于事,废品率高达30%以上。找原因,模具拆了装的折腾,过程控制也是盯得紧,可就是不给力。由此怀疑浇道系统是否影响模具适应性,望各位同仁指教!





作者: 戴洪超    时间: 2016-11-10 09:08
能正常三个月,再出问题看看其它细节。

作者: 懿予    时间: 2016-11-10 09:21
既然能够正常三个月,说明模具跟你正常生产三个月使用的机器是匹配的,偶尔有问题,找下工艺问题,喷涂,铝液质量等环节

作者: 邹华松    时间: 2016-11-10 17:52
懿予 发表于 2016-11-10 09:21
既然能够正常三个月,说明模具跟你正常生产三个月使用的机器是匹配的,偶尔有问题,找下工艺问题,喷涂,铝 ...



作者: 孤狼    时间: 2016-11-10 19:36

你不能玩了三个月就说不合适呀

作者: Brent_深圳压铸    时间: 2016-11-10 20:51
气孔在两进料口附近?   试试核算下你速度 调整切换点位置 这只能说你工艺范围太窄了 有变动就跳脱了

作者: 朱建清    时间: 2016-11-10 23:13
应该只有两个原因:1机台锁模力,重新调整机台。2模具合模紧密性,重新合模。

作者: 伤心的人    时间: 2016-11-11 00:33
朱建清 发表于 2016-11-10 23:13
应该只有两个原因:1机台锁模力,重新调整机台。2模具合模紧密性,重新合模。
...

牛头不对马嘴

作者: 柴建来cjr    时间: 2016-11-11 08:14
有三个月正常说明料道应该没大问题,找一下材料,喷涂及压射油等原因

作者: 朱建清    时间: 2016-11-11 16:41
带行位的模具:正常生产3个月,之后报废率太多,甚至不能生产,这也很正常。原因是模具老板为了节省材料,强度不够、变形等原因造成模具易飞料,合不拢。没有沙孔才怪。如果是旧机台,3个月后机台出现锁模故障也很正常。如果能容忍3个月前的不良率就没必要去研究流道。8楼的小朋友是不是没进过压铸车间?

作者: 欧马李    时间: 2016-11-14 09:02
朱建清 发表于 2016-11-11 16:41
带行位的模具:正常生产3个月,之后报废率太多,甚至不能生产,这也很正常。原因是模具老板为了节省材料, ...

通常节气门的浇道设计款式如图,根据产品结构浇道也有相应的变化,那么问题来了:如何深入分析每一款浇道的缺陷,又怎么去弥补它,也就是我们经常讲的留后路


作者: 朱建清    时间: 2016-11-14 11:28
欧马李 发表于 2016-11-14 09:02
通常节气门的浇道设计款式如图,根据产品结构浇道也有相应的变化,那么问题来了:如何深入分析每一款浇道 ...

说的没错!并不是每一套模具都有百分之百的把握,对于心中没有把握的模具那肯定要在开模前想好第二步更改的准备。这一切都归咎于经验的积累。像你上面的模具,第一种方案不行时,我肯定是靠右边增加铺助流道,而不是靠左边。

作者: ziguobingjian    时间: 2016-11-19 19:24
我们以前THR.中间只有一个大渣包...如果气孔发生在反操侧大孔.中间那边加一个可以..但是其他渣包有点太多了吧





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