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楼主: TC5945
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[求助] 多腔模具压铸有砂眼

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 楼主| 发表于 2018-5-4 08:30:22 | 只看该作者
刘广富 发表于 2018-5-3 14:57
分型面可不可以放在砂眼严重(图2红圈是加工M3螺纹)的地方?

哇刘老先生,看到您的回复很高兴。这产品类似“T”形,只有一个面是直面。这几天询问了一个老师傅,他给出建议分三步走。一、先换个设备试验(现有设备为老旧设备,慢压很短)。二、浇口套φ50改40增加比压。三、排渣加大,增加料温把产品视为浇口。
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发表于 2018-5-4 10:13:06 | 只看该作者
TC5945 发表于 2018-5-3 08:13
现在就是胀模打,我怀疑是射流方向导致的困气

你按我说的做,不行把你的参数报给我
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发表于 2018-5-4 11:05:37 | 只看该作者
确定一下模具温度,还有问题确定清楚是气孔还是收缩导致的,气孔可以考虑改一下渣包位置,收缩考虑一下模具温度,二速位置晚点起,不行就改成两股流道进。
一直学习
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 楼主| 发表于 2018-5-4 15:06:19 | 只看该作者
guodongbiao 发表于 2018-5-4 10:13
你按我说的做,不行把你的参数报给我

谢谢您的耐心解答,设备太旧,几乎不分段,等新设备来了再说把。现在打件就是一个快压
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 楼主| 发表于 2018-5-4 15:06:49 | 只看该作者
lwj_314 发表于 2018-5-4 11:05
确定一下模具温度,还有问题确定清楚是气孔还是收缩导致的,气孔可以考虑改一下渣包位置,收缩考虑一下模具 ...

谢谢您的耐心解答,设备太旧,几乎不分段,等新设备来了再说把。现在打件就是一个快压
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发表于 2018-5-6 07:52:39 | 只看该作者
浇口加厚,压力加大试试。应该是料没进到型腔内,形成全部是渣。
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枣想和核你在一起
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发表于 2018-5-12 19:05:36 | 只看该作者
模具扔了吧
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发表于 2018-6-26 13:28:26 | 只看该作者
加工位置比你的支流道都要厚,怎么会没有缩孔哟
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发表于 2018-6-26 22:26:37 | 只看该作者
机器有很大的问题!
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发表于 2018-7-4 22:47:28 | 只看该作者
图四的改善方向是正确的,浇口分两股,射角朝向螺牙孔位置,浇口加厚,这样气孔、缩孔都能避免的。
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